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热浸锌烧嘴工程节能技术改造项目滤油器

2022-07-21 03:35:52

热浸锌烧嘴工程节能技术改造项目

热浸锌烧嘴工程节能技术改造项目 2011: 1,项目概述公司热浸锌线非氧化炉加热段原使用某国产烧嘴,空燃混合为外混,长焰,混合率仅达88%,能耗浪费大,且易使板带产生氧化,不同规格板带的温度调整困难,也不能保证新工艺的要求。通过投资改造,将原有国产烧嘴换成Pyronics公司的2501NM型号的进口烧嘴,空燃混合为内混、短焰,混合率可达98.5%,经实际生产后实证:极为节能,且板带产生氧化概率小,能保证新工艺的需求,并可灵活调整以适应不同规格板带的温度。2,技术原理经酸洗过的宽幅热轧卷板首先利用来自非氧化加热段(以下简称NOF段)的废气被预热到150~250℃,随后酸洗卷板在NOF段加热到530℃,辐射管均热段在N2、H2混合气体保护气氛下,卷板通过辐射管在550℃均热,并且完成卷板表面的H2 还原过程。随后卷板通过气体喷射冷却段快速冷却(冷却速率<20℃/S)后经热张辊和炉鼻子进入锌锅,入锌锅温度约保证在470℃。保护气体(N2、H2混合气体,正常H2为10%左右,最高可调节至30%)被连续的从炉鼻子、快冷段喷入炉膛,气体在炉内与卷板逆向流动。

改造前的NOF段分为3个独立的温度控制区,分别布置有12-12-10套的国产烧嘴,改造后分为4个独立的温度控制区,分别布置有10-8-8-8套的进口2501NM型号主烧嘴(图2.1),空燃混合为内混、短焰,混合率可达98.5%,较原先国产烧嘴提高18.5个百分点。

电控部分的阀门均更换为意大利生产的自控气动阀门,可使燃气的混合、流量控制达到精细化控制。变频传动的水冷炉底辊布置在炉内支撑带钢,炉顶、炉墙、炉底砌筑轻质高铝砖、轻质漂珠砖和轻质粘土砖;在NOF段和辐射管均热段之间砌筑炉喉,用于防止燃烧废气串到辐射管均热段影响均热段的对流换热。此项改造不仅满足新产品、新工艺,且炉内燃气能够均匀及充分的燃烧,降低了能耗。

图2.1非氧化炉加热段技改示意图

3,效果分析

公司2008年生产吨钢热浸锌线非氧化炉加热段消耗45.67 Nm3天然气(数据见表1.1),改造后使用进口Pyronics烧嘴生产吨钢消耗的天然气为31.67 Nm3,节省14 Nm3天然气/吨钢。剔除2009年金融危机影响,以2010年上半年热浸锌产量折算,公司年产量为:64875.69×2=129751.38吨年节约天然气:14×129751.38=181.652万Nm3直接经济效益:181.652×3.03=550.41万元折算成标煤年节约:181.652×13.3=2415.972吨4,项目投资额及回收期项目投资额:612.538万元项目每年节约能耗费:550.41万元项目投资回收期=项目投资额(612.538万元)/项目每年节约能耗费(550.41万元),约14个月收回成本。5,节能技术提供和实施单位合肥依科普工业设备有限公司6,项目推广和复制潜力高效进口烧嘴改造,适用于气体燃料的热浸铝锌加工企业及相关企业,新工艺有广泛的推广作用,目前属国际上新材料的新技术范围。(end)

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